赣州抗生素生产企业废水处理提标改造工程
赣州某抗生素生产企业主要生产VB12与泰勒宁,该企业原有的抗生素生产废水处理工艺为混凝+稀释后进2级A/O,已无法满足现有环保的排放要求。因此,根据该企业要求,在尽量保留现有废水处理设施的基础上进行升级改造,使得处理后的废水达到发酵类制药工业水污染物排放标准。
该废水是由生产VB12与泰勒宁过程中产生的两股废水混合而成,水样为淡黄色且有杂质。
污水处理站设计处理规模为:240t/d
CODcr:8870mg/L
NH3-N:280mg/L
TP:24mg/L
SS:200mg/L
pH:6~9
色度:50
根据赣州某抗生素生产企业的要求,经处理后出水要求达到发酵类制药工业水污染物排放标准,具体指标如下:
CODcr:75mg/L
NH3-N:5.8mg/L
TP:0.2mg/L
SS:10mg/L
pH:6~9
色度:5
在该抗生素生产企业废水处理提标改造工程中采用IC厌氧反应+两级A/O组合工艺,由于废水的COD较高,且可生化性较好,采用IC厌氧反应对废水进行处理,降低废水COD的同时将大分子有机物变为小分子有机物,以便后续A/O系统对废水进行处理。生化出水COD无法达到行业排放标准,采用臭氧氧化工艺对生化出水进行深度处理,使之达到排放要求。
抗生素生产废水经过预处理之后,废水中原有的微生物被杀死,避免了废水中原有微生物对后续生化单元微生物的毒害。由于废水的可生化性较好,在厌氧条件下,部分有机物被产酸菌、产甲烷菌分解为短碳链的有机物,部分会转化为CO2、CH4等,使得出水的COD大幅降低。经过IC厌氧单元处理后,出水的COD仅为2200mg/L。废水经过原有两级A/O单元处理后,出水COD为140mg/L,经过臭氧处理后,出水COD为75mg/L,达到排放标准。
该抗生素生产企业废水处理系统调试运行后,系统的进水、pH调节出水、两级A/O出水、臭氧氧化出水的TP分别为24.11mg/L、1.5mg/L、0.3mg/L、0.2mg/L,总的TP去除率达到99.17%。